圖3是我公司6號鍋爐2007年3月在料層厚度分別為1000mm和1200mm時,最小流化風量試驗曲線,從中可得出6號鍋爐最小流化風量為80km3/h。
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圖3:料層阻力曲線
3)增加了“任意側一次風量低油槍跳閘”保護,保證啟動過程中風量大于最小流化風量。
4)控制入爐煤粒度,確保無大顆粒進入爐膛,滿足入爐煤粒度級配要求。
通過摸索和試驗,確立包括來煤控制、初選控制、細碎間隙控制、入爐煤粒度篩分制度、細碎定期調整等一整套措施,解決入爐煤粒度控制問題。另外,每次停爐后置換合格床料也是控制床料粒度重要的手段。圖4為我公司入爐煤粒度篩分曲線:
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圖4:入爐煤粒度篩分曲線
4.2.2 避免升溫過程中爆燃引起超溫
1)嚴格控制投入床上油槍和投煤的溫度條件,禁止解除相關保護。
為節(jié)約啟動燃油、加快啟動速度,降低投煤溫度是提高運行經濟性的有效手段,也是一種趨勢。但某些電廠存在盲目降低投煤溫度的行為,結果導致嚴重結焦事故的發(fā)生。
因此,降低投煤溫度、提高經濟性必須綜合考慮煤質情況,必須建立在多次試驗成功的基礎上,確保入爐煤立即著火,防止可燃物聚集引起爆燃結焦事故。
按法國ALSTOM公司設計,我公司投煤為600℃,而我公司燃煤揮發(fā)分較高,一般在27%左右,存在降低投煤溫度的可能性。
為此,我們一方面在西安熱工院進行了試燒試驗,著火溫度為486℃;另一方面,多次利用啟動時機,逐步試驗降低投煤溫度,試驗證明,當爐膛中部床溫高于510℃時,燃煤入爐后1.5分鐘內氧量開始下降,3分鐘床溫開始上升,證明煤已著火。圖5為不同床溫投煤試驗曲線。
出于煤質波動因素并保留一定安全裕度的考慮,我們將投煤更改為540℃,既提高了啟動經濟性,又保證了啟動安全。
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圖5:投煤床溫變化趨勢圖
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2)每次啟動前取樣測定床料中可燃物含量,嚴格控制啟動床料中可燃物比例不超過1%,否則必須置換床料。
3)初次投煤應采取間斷給煤方式,根據氧量、床溫變化判斷著火情況。
5? 結束語
公司5號鍋爐2006年11月投產,6號鍋爐2007年3月投產,至今共計經歷13次啟動,各種啟動安全措施的有效實施,未發(fā)生一啟安全事故,確保了鍋爐的啟動安全。
在電網負荷緊張的供電形式下,公司5、6號機組的每次安全啟動、按時并網發(fā)電、穩(wěn)定運行有效保證了電網安全和正常供電,同時也為300MW循環(huán)流化床鍋爐的啟動安全提供了很好的解決方案,成為300MW 循環(huán)流化床鍋爐安全啟動、穩(wěn)定運行的范例,促進了環(huán)保型大容量機組在國內的發(fā)展。
參 考 文 獻
[1]李爍,循環(huán)流化床鍋爐設計調試運行與檢修實用手冊.長春:吉林科技出版社,2005.
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