電廠煙氣脫硫廢水零排放是行業(yè)的熱點和難點問題。本文通過脫硫廢水水質特性分析,集成預處理、深度處理、預濃縮和蒸發(fā)結晶模塊建立了脫硫廢水零排放工藝,并進行了每天25m3的中試試驗。
結果表明:該工藝各模塊可優(yōu)勢互補,高效穩(wěn)定運行,實現(xiàn)脫硫廢水零排放;由預沉池和序批式反應器構成的預處理模塊通過投加石灰、氫氧化鈉、碳酸鈉和絮凝劑,實現(xiàn)了懸浮物、硬度、有機物和重金屬的同步去除,懸浮物、Ca2+、Mg2+和有機物去除率分別達到97.3%、38.1%、98.5%和74.3%;
深度處理模塊包括過濾器、超濾(微濾)和納濾單元,能夠高效截留二價離子和有機物,納濾單元出水Ca2+、Mg2+和硫酸鹽質量濃度分別為5.2、0.4、84.3mg/L,降低了膜結垢風險,并保證了工業(yè)鹽品質;經電滲析單元、離子交換單元與蒸發(fā)結晶后,所得工業(yè)鹽純度達到《工業(yè)鹽國家標準》(GB5462—2015)中二級工業(yè)濕鹽的要求。
目前,燃煤電廠提供全球電力的41.3%,而我國2017年煤電裝機總量約為10.2億kW,占發(fā)電裝機總量的58%。由于絕大多數(shù)的SO2排放來源于燃煤鍋爐,因此燃煤發(fā)電廠必須配備SO2脫除裝置。
在各種煙氣脫硫技術中,石灰/石灰石-石膏法因其脫硫效率高、可靠性高、適應性強和成本低等優(yōu)點而被廣泛應用。
考慮到設備防腐和石膏質量的需求,應定期從脫硫系統(tǒng)排出一定量的廢水,以保證氯化物和重金屬濃度低于設計水平。排出的脫硫廢水普遍具有pH值低,懸浮性固體(SS)、氯化物、硬度離子濃度高,且含有多種重金屬的特點。
由于脫硫廢水中大部分污染物為國家環(huán)保標準中要求嚴格控制的污染物,直接外排會產生新的污染,且脫硫廢水硬度高,毒性、腐蝕性和結垢性強,廢水排放也會影響設備的正常運行。
2015年出臺的《水污染防治行動計劃》明確對電廠廢水處理提出零排放要求,其中,作為全廠廢水梯級利用的終點,煙氣脫硫廢水資源化利用是實現(xiàn)零排放的關鍵環(huán)節(jié)。
由中和、絮凝、沉淀和澄清單元組成的傳統(tǒng)脫硫廢水處理系統(tǒng)存在處理效率低、調控難度高、無法去除氯離子等問題,難以達到當前零排放的要求。
目前,公開報道的脫硫廢水零排放工程主要有廣東河源電廠、佛山三水恒益火力發(fā)電廠和浙江浙能長興發(fā)電有限公司,分別采用以多效蒸發(fā)、機械蒸汽再壓縮蒸發(fā)和正滲透技術為核心的處理工藝。
然而,運行穩(wěn)定性和經濟性是現(xiàn)有脫硫廢水零排放系統(tǒng)面臨的難題,已有報道也缺乏長期運行數(shù)據(jù)的支撐。
本文將針對脫硫廢水特性以及環(huán)保需求,開發(fā)運行穩(wěn)定、效果良好的廢水零排放工藝技術,并通過中試試驗長期運行數(shù)據(jù)驗證其穩(wěn)定性,為脫硫廢水零排放提供工藝路線借鑒和技術支撐。
1脫硫廢水水質特性
中試試驗用脫硫廢水取自華能國際電力股份有限公司江蘇南通發(fā)電廠煙氣脫硫系統(tǒng)廢水旋流器出水,水質數(shù)據(jù)見表1。
表1江蘇南通發(fā)電廠脫硫廢水水質數(shù)據(jù)

由表1可知:脫硫廢水水質特點為懸浮物含量高且顆粒粒徑小,主要成分為灰分、惰性物質、絮凝沉淀物等;硬度高易結垢,水中Ca2+、Mg2+、SO42-質量濃度高,處于過飽和狀態(tài);鹽分及氯離子濃度高,pH值較低,呈弱酸性,對設備、管道有腐蝕性;含Cr、Hg、Cd、Zn等重金屬以及少量有機物,組分變化大,水質復雜。
2脫硫廢水零排放系統(tǒng)
2.1工藝流程
圖1為脫硫廢水零排放工藝流程示意。

圖1 脫硫廢水零排放工藝流程示意
該工藝流程可劃分為四大模塊:
1)預處理模塊包括預沉淀池、序批式反應器(反應器)、多介質過濾器和中和池;
2)深度處理模塊包括過濾器、超濾(微濾)和納濾單元;
3)預濃縮模塊包括電滲析、反滲透(也可采用正滲透或高壓反滲透)、離子交換單元;4)蒸發(fā)結晶模塊。在四大模塊中,預處理模塊是后續(xù)運行的重要保障,也是固體物質和硬度集中排放的子系統(tǒng),對其進行優(yōu)化設計是脫硫廢水零排放系統(tǒng)穩(wěn)定運行的關鍵。
脫硫廢水零排放技術預處理模塊工作內容為:
脫硫廢水首先經過水泵進入預沉池,通過投加石灰和聚丙烯酰胺(PAM)加速懸浮物沉降,降低出水濁度;預沉池出水進入反應器,同步投加NaOH和Na2CO3,控制pH值大于11,以保證Ca2+和Mg2+的高效去除;以Mg(OH)2和CaCO3為主要成分的沉淀物在反應器沉淀區(qū)底部濃縮外排,上清液進入中和池,投加HCl中和至弱酸性,以控制有機物和Ca2+在納濾膜表面沉積,減緩膜污染。
深度處理模塊工作內容為:中和池出水經雙介質過濾器去除懸浮物后,進入納濾單元去除二價離子和有機物;納濾單元濃水排放至預沉池,淡水進入電滲析單元。
預濃縮模塊工作內容為:電滲析單元濃水進入離子交換單元,將水中殘留的Ca2+、Mg2+和SO42-置換為Na+和Cl-,為提高最終產品工業(yè)鹽的純度而控制最理想的NaCl濃度,滿足后續(xù)蒸發(fā)結晶或資源化的要求并降低運行成本。電滲析淡水經過反滲透進一步提純后可作為脫硫廢水零排放系統(tǒng)工藝水使用,也可作為脫硫塔補水。
2.2示范工程技術參數(shù)
通過工藝技術耦合集成優(yōu)化,在華能國際電力股份有限公司南通電廠構建了每天處理水量25m3的脫硫廢水零排放處理工藝中試試驗示范工程。
該中試試驗建于2015年6月,8月調試運行,于10月至次年4月連續(xù)穩(wěn)定運行。在連續(xù)穩(wěn)定運行階段,對脫硫廢水零排放系統(tǒng)進出水水質進行了32天連續(xù)監(jiān)測,并對最終產品—工業(yè)鹽進行了分析。脫硫廢水零排放示范工程各單元主要技術參數(shù)見表2。
表2?脫硫廢水零排放示范工程各單元主要技術參數(shù)

3脫硫廢水零排放出水水質特性
3.1各單元出水水質分析
圖2為脫硫廢水零排放工藝各單元出水pH值和濁度變化情況。


圖2脫硫廢水零排放工藝各單元出水pH值和濁度
由圖2a)可知:預沉池和反應器出水pH值分別為7.0±0.1和11.9±1.1;本研究為了保證中試試驗系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,在中和池加入鹽酸控制納濾進水偏酸性,納濾單元進出水以及離子交換單元pH值無顯著變化,實際工程中,納濾單元進水pH值宜根據(jù)實際運行情況和納濾膜廠家要求進行調整,以降低運行成本;電滲析單元濃淡水pH值分別上升為3.6±1.0和4.5±0.7,這是由于電滲析單元陰膜表面極化,造成水離解成H+和OH-,H+穿透膜進入濃水室,故淡水pH值高于濃水。
由圖2b)可知:預沉池出水濁度為(9.2±0.8)NTU;由于反應器中存在CaCO3和Mg(OH)2,部分懸浮物與沉淀物凝聚沉降,濁度進一步降低,雖然反應器出水含有少量Mg(OH)2膠體,造成濁度波動,但濁度總體穩(wěn)定在(1.6±1.9)NTU,去除率為82.6%;納濾單元進水和出水濁度分別為(0.6±0.2)、(0.2±0.1)NTU,去除率為66.7%,納濾單元進水濁度波動較大,而出水濁度穩(wěn)定,可見納濾膜起到了重要的截留作用;離子交換單元出水濁度為(0.3±0.1)NTU,符合電滲析單元的進水要求(≤0.3NTU)。
污水處理過程中溶解氧的控制問題匯總
論污水的化學處理之化學混凝法
超低排放改造與脫硫廢水處理的優(yōu)化探討
淺析化工廢水特點及廢水處理原則、特征
三種常見的高鹽廢水處理方式
城市黑臭水體治理技術體系研究
化工污水處理過程中的危險因素分析
關于污泥性狀異常及簡單分析結果
UASB厭氧處理工藝
污水處理系統(tǒng)應急預案
農村生活污水處理
燃煤電廠脫硫廢水零排放預處理工藝選…
煤化工廢水處理技術研究
SBR法處理煤化工廢水中石油烴類的試…
發(fā)電廠節(jié)水及廢水綜合利用改造實例
工業(yè)園區(qū)污水處理工藝選擇