2024年10月23日4時20分許,河北唐山開灤(集團)有限責任公司錢家營礦業(yè)分公司(以下簡稱“錢家營礦”)2972W運道掘進工作面發(fā)生一起較大頂板事故,造成4人遇難、2人受傷,直接經(jīng)濟損失950.3198萬元。
事故發(fā)生后,國務院副總理張國清作出批示要求。應急管理部部長王祥喜作出部署安排,國家礦山安全監(jiān)察局局長黃錦生帶領工作組指導救援。王正譜省長率河北省應急管理廳、國家礦山安監(jiān)局河北局等部門主要負責人第一時間趕赴現(xiàn)場。唐山市立即組織搶險救援和善后處置等工作。
依據(jù)《中華人民共和國安全生產法》《煤礦安全生產條例》《生產安全事故報告和調查處理條例》《礦山生產安全事故報告和調查處理辦法》等有關規(guī)定,2024年10月31日,由國家礦山安全監(jiān)察局河北局(以下簡稱“河北局”)牽頭,會同河北省應急管理廳、唐山市人民政府,唐山市應急管理局、市公安局、市總工會等有關單位,依法組成河北唐山錢家營礦“10·23”較大頂板事故調查組(以下簡稱“事故調查組”),并聘請專家參與事故調查。根據(jù)有關規(guī)定邀請?zhí)粕绞屑o委監(jiān)委介入事故調查。
事故調查組堅持“科學嚴謹、依法依規(guī)、實事求是、注重實效”原則和“四不放過”要求,經(jīng)過現(xiàn)場勘查、調查取證、綜合分析,查明了事故發(fā)生經(jīng)過、原因、類別、人員傷亡和直接經(jīng)濟損失等情況,認定了事故性質和責任,針對事故原因及暴露的問題,提出了事故防范和整改措施建議。
調查認定,河北唐山開灤(集團)有限責任公司錢家營礦業(yè)分公司“10·23”較大頂板事故是一起因地質資料不清、支護設計不合理、支護強度不達標、安全技術措施不落實引起的生產安全責任事故。
一、事故基本情況
(一)事故單位基本情況
1.錢家營礦
(1)基本情況。錢家營礦屬于開灤集團,省屬國有重點煤礦,核定生產能力540萬噸/年,2024年1—10月產煤413.5萬噸。該礦證照齊全,事故發(fā)生前處于正常生產狀態(tài)。
(2)安全管理機構情況。錢家營礦在冊職工5542人,配備黨委書記、經(jīng)理、黨委副書記(工會主席、紀委書記)、總工程師、分管安全、生產、機電、準備、防突、洗煤等工作的副經(jīng)理,配備地測防治水等10名專業(yè)副總工程師;設有調度室、安管部、生產技術部(含機電室、通防室、防突室、回采室、掘進室、開拓室、地測水文室、規(guī)劃室)等安全生產職能部室。
(3)礦井開采條件。礦井水文地質類型為中等,地質類型為極復雜,煤與瓦斯突出礦井,主要開采5#、7#、8#、9#、12#煤層,自燃傾向性等級均為II類自燃,各煤層均具有煤塵爆炸性,無沖擊地壓煤層和巖層。
(4)開拓部署及生產系統(tǒng)現(xiàn)狀。礦井采用立井、多水平、階段石門開拓方式,共設有4個立井,分別為主井、副井、東風井和西風井。礦區(qū)現(xiàn)有標高-600m和-850m兩個生產水平、一個標高-1100m延深水平。礦區(qū)內共劃分18個采區(qū),2024年主要生產采區(qū)有三采區(qū)、八采區(qū)、九采區(qū)、十采區(qū)、十一采區(qū)。生產區(qū)域分布在三采區(qū)的5#煤層,八采區(qū)的12#煤層,九采區(qū)的7#、12#煤層,十采區(qū)及十一采區(qū)的7#煤層、9#煤層、12#煤層。煤巷掘進采用機掘,錨網(wǎng)錨索聯(lián)合支護,特殊地段采用U型鋼支護。

2.開灤(集團)有限責任公司
開灤(集團)有限責任公司(以下簡稱“開灤集團”)位于河北省唐山市,隸屬于河北省國資委,煤炭生產、經(jīng)營和建設區(qū)域主要分布在河北唐山、張家口、承德、石家莊以及內蒙古、新疆等地區(qū),現(xiàn)有11個生產礦井,河北省9個(唐山6個、張家口1個、承德2個),內蒙古2個。原煤核定產能3730萬噸/年。
(二)事故地點基本情況
事故發(fā)生在2972W運道掘進工作面迎頭11.1m范圍內。2972W運道掘進工作面設計長度1315m,矩形斷面,巷寬5.3m,巷高3.5m,截至10月23日已掘進538m。
1.2972W運道掘進工作面位置
2972W運道掘進工作面位于礦井二水平西翼九采區(qū)7#煤層,東北側為九采皮帶山、九采軌道山和九采回風山,東南側為2971W工作面(已采完封閉)。
2.2972W運道掘進工作面所處7#煤層情況
7#煤厚度2.40-7.49m,平均4.30m,煤層傾角11-20°,平均16°。直接頂為粉砂巖,厚度0.74—3.72m,平均2.14m,抗壓強度45.1MPa?;卷敒榧毶皫r,厚度2.65—4.44m,平均3.36m,抗壓強度53.8MPa。
3.2972W運道掘進工作面支護設計情況
采用錨網(wǎng)支護,當巷道成形差、頂板碎不適宜采用錨網(wǎng)支護時采用架棚支護。正頂使用長2.4m錨桿,排距1m,間距0.84m,頂錨桿螺母預緊力矩不小于150N·m。正頂鋪菱形金屬網(wǎng)或鋼筋網(wǎng)。布置3趟8m頂錨索,錨索排距不超過2m,中間錨索居巷中布置,其余兩根錨索分別距巷中1.2m布置。
若0m—4m之間頂板有離層、煤線或錨桿錨固端處于軟弱巖層時,現(xiàn)場可以根據(jù)巖層變化每隔一排錨桿使用長4m普通錨索代替第3和第5根錨桿。若4m—8m之間頂板有離層、煤線或錨桿錨固端處于軟弱巖層時,頂錨索加密布置,錨索“五花”布置。

圖1?2972W運道掘進工作面采掘工程示意圖
4.事故現(xiàn)場勘查情況
事故現(xiàn)場位于2972W運道掘進工作面迎頭,巷道為錨網(wǎng)支護,冒頂區(qū)巷道長度11.1m、寬度5.3m、最大高度8.5m,冒落矸石量約421m3。巷道中最里面一排頂錨索距迎頭約22m。距離2972W運道迎頭最近的10#頂板離層儀距迎頭88m。2972W運道開口往里約100m范圍內頂板有明顯下沉,部分頂板錨桿托盤、錨索托板有壓翻現(xiàn)象,幫部存在錨桿斷裂、鋼筋梯梁變形斷裂等現(xiàn)象,幫鼓明顯。

圖2?2972W運道現(xiàn)場勘查示意圖
(三)事故發(fā)生經(jīng)過
2024年10月23日十點班(22日22點至23日6點),總工程師張XX、副總工程師薄XX帶班下井,共下井447人,2972W運道掘進作業(yè)人員17人,4人在距迎頭20m處補打錨索,5人在距迎頭100m處刷幫、清煤,8人在迎頭掘進。
22日23點30分許掘進班8人到達2972W運道,掘進作業(yè)。23日凌晨1時許掘進了一排(1m),打好了上下兩幫和頂錨桿支護。4時10分許,掘進完成第二排,馮XX指揮人員開始支護巷道,掘錨機司機楊XX停機支起機載臨時支護裝置后出去清理皮帶機尾浮煤,時X離開迎頭外出取風動鉆機銷子。20分許,馮XX在迎頭連接頂網(wǎng)片,李XX、劉XX在下幫準備裝第1個頂眼錨桿,王XX、許XX、田XX在上幫準備打第2個頂錨桿眼,“轟隆”一聲頂板垮落,李XX、劉XX、許XX、田XX被垮落的矸石掩埋,王XX、馮XX被困在迎頭掘錨機臨時支護前探梁下。后王XX、馮XX通過掘錨機中間小溜子爬到機尾。

圖3?事故現(xiàn)場示意圖
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